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吸附塔和预处理塔******焊接应力的振动时效处理

发布人:发布时间:2014-06-24

前  言
      本钢燃气厂在维修施工中,根据设计部门的要求,需对吸附塔(5件)和预处理塔(2件)进行时效处理,用以******焊接应力。但因结构过大,加上现场条件的限制,无法采用热处理法来******应力,故根据以往焊接件振动时效******应力的经验,确定采用振动时效来处理上述结构。经与大连理工大学有关人员共同探讨,认为是可行的,并确定如下实施方案:
      1.对吸附塔(5件)分别采用地面上的振动时效处理;
      2.对预处理塔(2件)分别采用地面上的振动时效处理;
      3.对吸附塔和预处理塔分别进行处理前和处理后的残余应力抽样检测,以确定振动时效处理的效果。
      经过厂校双方有关人员的共同努力,现已完成上述工作,现报告如下:

一、吸附塔振动时效处理
      1.振动时效处理对金属构件的作用
      振动时效是对具有残余应力的金属构件进行振动处理,使构件在共振频率下振动。由于在共振状态下构件按一定的振型产生弹性变形而产生动应力,当这个动应力与构件上各点的残余应力相叠加后,大于材料的屈服极限,则在该点出现局部的塑性变形,因而应力得到释放。所以振动时效从原理上来说,就是降低构件内的残余应力。应力降低的水平与构件内的动应力大小有关,动应力大则******应力的效果高,动应力小,******应力的效果也低。
      振动时效既然可以降低应力,则必然可以******或降低残余应力对构件的影响。其作用有如下几方面:
      ①降低和均化应力,******应力集中,防止裂纹
      因为振动过程中残余应力大的点首先进入屈服,所以高应力点下降的比例大,使应力均化程度高,从而降低应力集中而防止裂纹。
      ②减少或防止构件变形
      构件的变形是由于残余应力特点造成的,因为残余应力的分布和量值具有很大的随机性,分布不均且量值差别太大,所以容易产生变化,即可变性。残余应力的变化,必然使构件产生变形,因此在使用前或安装前,通过振动时效使应力降低和均化,必然防止或减少变形。
      ③提高焊接构件的疲劳寿命,增加使用周期
      通过大量的实验和实践证明,振动时效可提高焊件的疲劳寿命50%以上,提高使用寿命0.5~1倍。
      由于振动时效的上述作用,使该项技术得到厂矿企业和国家的重视和认可,1991年制定了国家行业标准JB/T5926.91,并在1993年被国家科委批准为“*********科技成果重点推广计划”项目,在全国普遍推广。在冶金行业,本钢和鞍钢在转炉壳体和托圈上应用***早,******次振动时效处理的壳体至今还在应用,为企业节省大量资金。可以说,实践证明振动时效在冶金构件上的应用,优于原先采用的喷油热时效。
      2.吸附塔振动时效处理
      吸附塔是在地面平台上焊接好的,在地面上做振动时效处理,5件处理现场请见照片(一~三)。由于设备的记录笔出现故障,故采用手动调频,记录加速度幅值变化的方法来处理。

照片二  吸附塔振动处理现场

照片三  吸附塔测点布置


处理情况见表1。

表1: 处理参数记录表

      为了检测振动时效在******应力方面的效果,在振动处理前、后,分别选择4点进行残余应力的检测。测点布置见照片和附录。残余应力测试结果见表2。

结论与分析:
      ①从表1可以看出,每件吸附塔在处理过程中,其加速度幅值均随着时间而发生变化,说明残余应力在下降和均化,完全符合“标准”中关于振动时效技术效果的要求。
      ②从表2可以看出,振动处理前主应力为203.9MPa,而振动处理后主应力为140.5MPa,******率为31.1%,达到标准要求。这次VSR处理是合格的。

二、预处理塔振动时效处理
      1.预处理塔的振动时效处理
如同吸附塔的振动时效处理一样,首先对构件做振动处理前的残余应力测试,其次是选择参数做振动时效处理,***后做振动时效后的残余应力检测。

照片四  预处理塔振动时效处理现场


      对这些构件的处理仍然采用手动调频,观察并记录随时间的幅值变化来考查处理效果,如表3所示。

表3 :处理参数记录表


      振动时效前、后均对旧焊缝做了根部的残余应力检测,其结果如表4所示。贴片位置(测点位置)如照片五所示。

 

照片五  预处理塔残余应力测点分布图

      3.关于处理效果的分析
      ①本次处理均采用手动调频,并跟踪记录随时间增长时,加速度的对应幅值。从表3可见,每一件在处理时,其幅值都发生了变化,在激振条件不变的情况下,幅值变化说明构件内应力在发生变化,因此可以说振动时效在起着******应力的作用,参数选择是合理的,而***后的效果将由残余应力检测来确定。
      ②振动处理前、后残余应力的检测如表4所示。振动处理前后的应力分别为72.3MPa和54.3MPa,即振动处理后残余应力下降了25%。由于测量的预处理塔的焊缝事先已经热时效处理过,因此振动处理效果不明显。但从残余应力的变化来看,基本上也达到了效果。
      ③结论:振动时效在******应力上基本上是合格的。.

附录: