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1#高炉热风炉炉壳结构振动时效报告

发布人:发布时间:2014-06-24

1#高炉易地大修热风炉炉壳结构******焊接应力的振动时效处理

前  言
      本溪钢铁(集团)修建有限责任公司生产的焊接件-1#高炉热风炉炉壳结构,在生产加工中需要采用时效工艺******结构焊缝处的残余应力、控制加工变形。为了降低成本,提******率,公司生产部门提出了采用振动时效工艺代替热时效及自然时效工艺******焊接残余应力的计划。
      根据公司生产部门提出的研究计划,结合具体情况,本室提出了采用振动时效技术降低和均化1#高炉热风炉炉壳结构(16带-21带)焊接残余应力、控制焊接变形工艺的实施方案,并测试炉壳结构焊缝处的焊接残余应力,根据焊接残余应力的测试结果评价处理效果。
      经过厂校双方有关人员的共同努力,近一个月全部完成上述工作,现报告如下:

一、1#高炉热风炉炉炉壳的分段振动时效处理
      1.振动时效处理对金属构件的作用
      振动时效是对具有残余应力的金属构件进行振动处理,使构件在共振频率下振动。由于在共振状态下构件按一定的振型产生弹性变形而产生动应力,当这个动应力与构件上各点的残余应力相叠加后,大于材料的屈服极限,则在该点出现局部的塑性变形,因而应力得到释放。所以振动时效从原理上来说,就是降低构件内的残余应力。应力降低的水平与构件内的动应力大小有关,动应力大则******应力的效果高,动应力小,******应力的效果也低。
      振动时效既然可以降低应力,则必然可以******或降低残余应力对构件的影响。其作用有如下几方面:
      ①降低和均化应力,******应力集中,防止裂纹
      因为振动过程中残余应力大的点首先进入屈服,所以高应力点下降的比例大,使应力均化程度高,从而降低应力集中而防止裂纹。
      ②减少或防止构件变形
      构件的变形是由于残余应力特点造成的,因为残余应力的分布和量值具有很大的随机性,分布不均且量值差别太大,所以容易产生变化,即可变性。残余应力的变化,必然使构件产生变形,因此在使用前或安装前,通过振动时效使应力降低和均化,必然防止或减少变形。
      ③提高焊接构件的疲劳寿命,增加使用周期
      通过大量的实验和实践证明,振动时效可提高焊件的疲劳寿命50%以上,提高使用寿命0.5~1倍。
      由于振动时效的上述作用,使该项技术得到厂矿企业和国家的重视和认可,1991年制定了国家行业标准JB/T5928.91,现行标准JB/T10375-2002。并在1993年被国家科委批准为“*********科技成果重点推广计划”项目,在全国普遍推广。在冶金行业,本钢和鞍钢在转炉壳体和托圈上应用***早,******次振动时效处理的壳体应用良好,为企业节省大量资金。可以说,实践证明振动时效在冶金构件上的应用,优于原先采用的喷油热时效。
      2.热风炉炉壳子分段振动时效处理
      2.1 技术目标:
      用振动时效处理1#高炉热风炉炉壳结构焊接件,在构件不受任何损伤的情况下,要求******焊接残余应力、控制变形,减少裂纹产生,提高1#高炉热风炉炉壳结构焊接件加工精度。
      2.2 实施计划:
      1#高炉热风炉炉壳结构焊接件(16带-21带)焊接残余应力的测试
      ①1#高炉热风炉炉壳结构焊接件测点选择:
      根据1#高炉热风炉炉壳结构形式,在炉壳结构焊缝处选择测点,关键部位焊缝焊缝不少于5个部位。
      ②测试方法:
      采用盲孔法,对1#高炉热风炉炉壳结构焊缝进行振动时效前后残余应力测试。
      ③测试工况:
      振动时效工艺处理前后     1#高炉热风炉炉壳结构(16带-21带)中1带;    
      ④做振动时效前、后的残余应力测试,以观察处理效果,验收标准按JB/T10375-2002标准,焊接件残余应力******水平应大于30%。
      3.1#高炉热风炉炉壳结构焊接件(16带-21带)振动时效处理
      乙方根据现场情况,选定相应的工序阶段,选择合适的位置,把1#高炉热风炉炉壳结构焊接件(16带-21带)采用三点或四点柔性支撑(道木或橡胶垫)支起,对炉壳焊接件进行振动时效处理,选择合理的工艺参数,采用多点、各节频率相互合理组合的处理工艺控制动应力大小,达到******焊接残余应力、控制焊接变形的目的,同时做振动时效******残余应力效果检测。
      各段处理现场请见图(1~4)。

图1:1#高炉热风炉炉壳结构分段振动处理现场

图2:1#高炉热风炉炉壳结构分段振动处理现场

图3:1#高炉热风炉炉壳结构分段振动处理现场

图4:1#高炉热风炉炉壳结构分段振动处理现场

图5:残余应力测试现场

      ① 处理情况。
      1.支承方式:热风炉炉壳分段底部用道木支承。
      2.激振点:由于结构的限制,激振器安装在分段底部端板边缘,用卡具卡住。
      3.拾振位置:拾振器安装在分段上部。
      4.激振器偏心:智能振动时效2000型设备,偏心为“6档”。
      5.激振频率:通过扫频由设备自动选择共振峰,处理时可由加速度辐值来控制。
      6.处理时间: 30分钟左右。
      ② 振动处理监测曲线与分析
      转炉炉壳焊接件(16-21带)在振动处理时给出了5条的监测曲线(见附图)。
      根据JB/T10375-2002机械行业标准的规定,监测曲线中出现下述三种情况之一,即认为振动处理达到了效果:
      其一,时间振幅曲线[G(T)],随着时间在发生变化,即上升型、下降型均可(可由曲线指示或数字显示读数均可)。
      其二,幅频特性曲线的对比,振后曲线峰值升高。
      其三,幅频特性曲线的对比,振后曲线峰线左移即频率下降(可由曲线观察或上面数字显示看出)。
      根据上述有关规定,观察我们对热风炉炉壳焊接件(19/20带、17/18带和15/16带)处理时获得的3张曲线图,可以看出:
      分段(16带)焊接件处理曲线图上时间-振幅曲线[G(T)],呈上升型,峰值上升2.6g。
      分段(17带)焊接件处理曲线图上时间-振幅曲线[G(T)],呈下降型,频率下降了19转/分,峰值下降0.6g。
      分段(18带)焊接件处理曲线图上时间-振幅曲线[G(T)],呈上升型,峰值上升0.6g。
      分段(19带)焊接件处理曲线图上时间-振幅曲线[G(T)],呈上升型,的频率下降了24转/分,峰值上升0.2g。
      分段(20/21带)焊接件处理曲线图上时间-振幅曲线[G(T)],呈下降型,的频率下降了2转/分,峰值下降0.3g。
      ③ 分段焊缝残余应力的检测
      为了检测振动时效在******应力方面的效果,在振动处理前、后,在18带分段主要焊缝选择5点进行残余应力的检测。残余应力测试结果见表1。
      表1:第18带分段焊缝残余应力测试数据表   单位:MPa 

      结论与分析:
      从表1可以看出,第18带分段动处理前主应力为317.09MPa,而振动处理后主应力为182.86MPa,******率为40.79%,超过标准要求。这次VSR处理是合格的。