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水利工程彰武、阜新配水站、叉管等构件振动时效处理
发布人:发布时间:2016-04-21
水利工程彰武、阜新配水站、加梁三通、四通及叉管
振动时效工艺******焊接应力及应力
检
测
分
析
大 连 理 工 大 学 工 程 力 学 系
前 言
振动时效在常温下对构件进行时效处理,用振动来调整构件内受约束的应变来降低和均化应力,在效果上相当于热时效,但它对材料力学性能及尺寸变形等均无影响。振动时效技术具有极强的适应性,它不受场地、重量、时间和环境的限制。完全可以在现场操作,无污染。
一、振动时效消应处理方案
受河北水利工程局丹东管道分厂委托,由大连大工振动时效科技有限公司承担对彰武配水站加梁规格DN3400三通一件、DN3400四通三件。阜新配水站加梁规格DN3800三通一件、DN3800四通二件构件及规格DN5400×3800×2三岔管一件、等8件焊接构件进行振动时效处理及应力检测的实施方案如下:
1、技术目标:
用振动时效处理配水站工程三通、四通、三岔管等焊接件,在构件不受任何损伤的情况下,要求******焊接残余应力、控制变形,减少裂纹产生,提高三岔管、三通、四通等焊接件使用寿命的目的。
2、实施计划:彰武配水站加梁三通一件、加梁四通三件,阜新配水站加梁三通一件、加梁四通二件,三叉管一件等构件进行振动时效处理及应力检测:
(1)对三通、四通、三岔管等焊接件进行振动时效前的应力检测,根据构形式,在焊缝处选择测点,每件构件选择四条主焊缝,每条焊缝不少于4个测试部位,进行检测。
(2)振动时效工艺,根据构件的结构现场制定振动时效工艺,实施振动时
效******应力。
(3)通过振动时效前、后的检测数据计算振动时效******应力具体数据,出
具报告。
二、对三通、四通、三岔管等焊接件焊接残余应力的测试
1、测试方法:采用盲孔法,对三通、四通、三岔管焊缝进行振动时效前、后残余应力检测。
2、检测设备型号及相关参数:本次应力检测采用秦皇岛市协力科技开发有限公司XL2101A4型应变仪,该仪器采用******嵌入式MCU控制技术、显示技术、模拟数字滤波技术等设计,内置锂电池供电,精度更高稳定性更好。
该检测仪器技术指标
1/、主机测点:4
2/、测量单位:με,kN,mm
3/、测量范围:应变0~±38000με 拉压力1~2000kN 位移10~500mm
4/、平衡范围:±38000με
5/、分辨率:1με
6/、桥路电阻:60~1kΩ
7/、桥 压:DC 2V
8/、接桥方式:全桥,半桥,1/4桥(公共补偿)
9/、平衡方式:自动扫描平衡
10/、扫描速度:4点/20毫秒
11/、灵敏系数:应变:0.01~9.99,拉压力:1~9999,位移:1~9999με;单点设置,统一设置
12/、显示方式:2位通道,6位测量值显示
13/、零点漂移:≤±3με/4h,≤±1με/℃
14/、综合误差:±0.2%F.S.±2με
15/、工作模式:本机自控/计算机外控
16/、工作温度:-10~+45℃
17/、工作电源:AC 220V 50Hz DC 7.4V(内置锂电池供电)
3、 测试应变计质量及参数:检测选用中航电测仪器股份有限公司生产的型号为BE120-2CA-K的测试电阻应变计,该应变计由3组应变片组成,可同时检测0°、45°、90°等3个方向的应力数据,测试数据******,稳定性好,具体参数如下:
BE120-2CA-K的电阻应变计 BE120-2CA-K的电阻应变计技术指标
指标名称 |
常温焊接式应变计 |
敏感栅材料 |
康铜 |
基底材料 |
聚醚醚酮 |
基础体材料 |
不锈钢 |
基础体厚度(mm) |
0.15 |
典型电阻值(Ω) |
120、 |
电阻值公差 |
≤±0.1% |
典型灵敏系数 |
1.80~2.2 |
灵敏系数分散 |
≤±2% |
使用温度范围 |
-30℃~+60℃ |
温度自补偿系数 |
11、 |
防护方式 |
敞开式或硅胶防护 |
安装方式 |
点焊安装 |
4、测试点的选择,该方案每个构件在时效前、后分别选择18至22个检测点,时效后检测点要选择在时效前检测点的相同位相隔3mm-8mm距离,所以共用同一个标注数字序号,区别在于时效前和时效后之分。
三、配水站现场结构
四、振动时效现场
五、检测现场
六、振动时效报告:
该项目三通、四通、三岔管共8件焊接构件,分别进行时效前应力检测、振动时效处理、时效后应力检测,***终根据检测数据及振动时效参数进行效果判断形成报告。检测结果******应力率******的彰武A线平均******应力44.1%,******的阜新插管平均******应力49/3%。均达到标准要求。
七、报告之一之彰武配水站Ø3420×30加梁C线四通消应振动时效处理
检 测 报 告
大工(2015)检测(结构)字第D068号
项目名称:彰武配水站Ø3420×30加梁C线
四通消应振动时效处理
委托单位:河北省水利工程局丹东管业分厂
大连理工大学工程力学系
2015 年9 月6 日
本报告共 18 页,附件 3 页(其中图 20 幅,表 1 个)
项目负责人: 李明义
项目参加人: 李明义 冯立新 宁保民
报告编写人: 宫平
审 核 人: 陈金涛
中心技术负责人/授权签字人:
中国实验室国家认可委员会认可证书编号:CNAL N0.L0613
委 托 单 位:河北省水利工程局丹东管业分厂 |
建 设 单 位:辽宁西北供水有限责任公司 |
设 计 单 位:辽宁省水利水电勘测设计研究院 |
委托日期:2015年01月26日 |
检测日期:2015年08月21-26日 |
检测数量:1件 |
检测抽样率: 100% |
检测设备:振动时效设备、残余应力测试设备、应变仪。 |
设备检定证书号:C36 |
检测依据(Codes and Standards): 《焊接构件振动时效工艺参数选择及技术要求及测试数据》(JB/T10375); |
结论与分析: ①从C线四通的振动处理时给出了2条的监测曲线可以看出本次振动时效处理 达到了效果; ②从表1检测数据可以看出四通焊接件振动处理前主应力为252.81MPa,而振动处理后主应力为141.43MPa,平均******率为44.1%,******点******57.2%符合要求。这次VSR处理合格。 |
检测专用章 发出日期:2015年9月6日 |
彰武配水站Ø3420×30加梁C线四通
振动时效******焊接应力及残余应力测试
前 言
彰武配水站Ø3420×30加梁工程拟对A线四通、B线三通、C线四通和D线四通等四个焊接构件焊接后的振动消应处理及残余应力检测。河北省水利工程局丹东管业分厂彰武配水站项目部委托大连理工大学工程力学系承担这个项目,经过两次现场勘查,并且和设计单位专家领导进行技术交流,听取专家领导的建议,编制了Ø3420×30加梁三通及四通的残余应力测试及振动时效消应专项方案,并通过相关评审。经过双方的共同协商,双方同意有关的技术要求、标准和工作范围。并在3个工作日内全部完成上述工作,现报告如下:
1、四通的振动时效处理
1.1.振动时效处理对金属构件的作用
振动时效是对具有残余应力的金属构件进行振动处理,使构件在共振频率下振动。由于在共振状态下构件按一定的振型产生弹性变形而产生动应力,当这个动应力与构件上各点的残余应力相叠加后,大于材料的屈服极限,则在该点出现局部的塑性变形,因而应力得到释放。所以振动时效从原理上来说,就是降低构件内的残余应力。应力降力集中而防止裂纹。
1.1.1减少或防止构件变形
构件的变形是由于残余应力特点造成的,因为残余应力的分布和量值具有很大的随机性,分布不均且量低的水平与构件内的动应力大小有关,动应力大则******应力的效果高,动应力小,******应力的效果也低。
振动时效既然可以降低应力,则必然可以******或降低残余应力对构件的影响。其作用有如下几方面:
1.1.2降低和均化应力,******应力集中,防止裂纹
因为振动过程中残余应力大的点首先进入屈服,所以高应力点下降的比例大,使应力均化程度高,从而降低应值差别太大,所以容易产生变化,即可变性。残余应力的变化,必然使构件产生变形,因此在使用前或安装前,通过振动时效使应力降低和均化,必然防止或减少变形。
1.1.3提高焊接构件的疲劳寿命,增加使用周期
通过大量的实验和实践证明,振动时效可提高焊件的疲劳寿命50%以上,提高使用寿命0.5~1倍。
由于振动时效的上述作用,使该项技术得到厂矿企业和国家的重视和认可,1991年制定了国家行业标准JB/T5928.91 (现行JB/T10375-2002),并在1993年被国家科委批准为“*********科技成果重点推广计划”项目,在全国普遍推广。在冶金行业,本钢和鞍钢在转炉壳体和托圈上应用***早,******次振动时效处理的壳体至今还在应用,为企业节省大量资金。可以说,实践证明振动时效在冶金构件上的应用,优于原先采用的喷油热时效。
1.2、振动时效设备:本次振动时效消应仪器采用大连大工振动时效科技有限公司开发的VSR-80型多功能便携式振动消应系统,单次消应******构件300吨。主要技术参数见下表:
型号 |
参数 |
|
VSR-80 |
激振器转数范围(r/min) |
2000~8000 |
激振力调整范围(KN) |
0~50 |
|
电机额定功率(W) |
2200 |
|
电机额定电流(A) |
12 |
|
可处理工件参考重量(T) |
0~300T |
|
加速度量程(G) |
0~50 (0~250m/s2) |
|
稳速精度(r/min) |
±1 |
|
供电电源电压 |
交流220v±10%,50HZ±4% |
1.3.彰武配水站工程C线四通振动时效处理
四通是在现场焊接好的,处理前首先在基座和焊接构件之间采用橡胶支撑四点,然后做了两次个25分钟振动时效处理。处理现场请见图(一、二)
( 图一)振动时效处理现场 (图二)振动时效处理现场
1.3.1、支承方式:四通四个管口底部于基座之间个采用3点橡胶支撑,使其达到降低振动阻力作用,如(图三)所示
(图三)四通振动时效处理支撑
1.3.2、激振点:由于结构的限制,激振器安装在构件钢性比较强的位置,采用C型卡具固定。如(图四)所示:
(图四)激振点位置及装夹方法 激振点布置图 (图五)振动传感器安装位置
1.3.3.振动传感器位置:为了判断是否整体振动,振动传感器安装在激振器较远的
管口位置。
1.3.4. 激振器偏心(激振力)设置:激振器偏心档位的选择应当满足保证构件产生
合适振幅。本次振动消应偏心档位选择为“4档(约15-20kn)激振力。
1.3.5. 激振频率:通过扫频由设备自动选择共振峰,处理时可由加速度幅值来控制。
1.3.6. 处理时间:C线四通在不同位置采用两次振动时效处理,分别各自时效时间25分钟。
1.4 振动时效处理曲线参数分析
本次对C线四通采用不同位置进行两次振动时效处理,时效曲线时效小结分别标注彰武C线主振和彰武C线辅振详见图六
(图六、1)C线时效处理曲线参数 (图六2)C线振动时效处理曲线参数
******次时效数据分析:见图六1、
时效前固有频率(时效转数)5526转、振动幅度9.45G
时效后固有频率(时效转数)5502转、振动幅度13.92G
以上数据分析、******次振动时效时效后固有频率变化为左移24转/分钟,振幅比时效前振幅升高了4.47G 。 根据行业标准第6.1— a—n曲线振后共振峰发生了单项特征或组合特征的变化(出现振幅升高、降低、左移、 右移)的曲线分析本次时效有效。
第二次时效辅振曲线数据分析:见图六2、
时效前固有频率(时效转数)5482转、振动幅度9.98G
时效前固有频率(时效转数)5738转、振动幅度7.66G
以上数据分析、第二次时效后固有频率比时效前固有频率变化为右移256转/分钟,时效后幅值比时效前幅值升高降低2.32G,时效曲线一直在小幅度的变化,***终变得平稳。
据行业标准第6.1— a—n曲线振后共振峰发生了单项特征或组合特征的变化(出现振幅升高、降低、左移、 右移)的曲线分析本次时效有效。
结论:从上述两次时效曲线图数据分析,时效前、后的曲线数据振幅和固有频率均有变化,时效数据曲线(a-t曲线)在有小幅度的变化,***终变平。根据JB/T10375-2002机械行业标准第6.1 参数曲线观测法判断本次时效已经达到了时效效果。
1.5、振动时效数据效果分析
根据JB/T10375-2002机械行业标准对时效曲线进行效果分析详见该标准 6 振动时效效果评定方法
1.6、参数曲线观测法 见JB/T10375-2002.(6.1)
可根据振动时效过程中实时打印的a—t曲线的变化及a—n曲线振动前后的变化评估振动 时效的实际效果。 出现下列情况之一时,即可判定振动时效有效:
— a—t 曲线上升后变平;
— a—t 曲线上升后下降,***终变平;
— a—n曲线振后共振峰发生了单项特征或组合特征的变化(出现振幅升高、降低、左移、 右移);
— a—n曲线振后变得简洁而平滑;
— a—n曲线振后出现低幅振峰增值现象。
2、彰武C线四通时效前后残余应力检测
2.1残余应力检测设备功能及参数
2.1.1应力检测仪器型号DG-2101A4型,该检测仪器采用******嵌入式MCU控制技术、显示技术、模拟数字滤波技术等设计,精度更高稳定性更好。
2.1.2技术指标
1. 主机测点:4
2. 测量单位:με,kN,mm
3. 测量范围:应变0~±38000με 拉压力1~2000kN 位移10~500mm
4. 平衡范围:±38000με
5. 分辨率:1με
6. 桥路电阻:60~1kΩ
7. 桥 压:DC 2V
8. 接桥方式:全桥,半桥,1/4桥(公共补偿)
9. 平衡方式:自动扫描平衡
10. 扫描速度:4点/20毫秒
11. 灵敏系数:应变:0.01~9.99,拉压力:1~9999,位移:1~9999με;单点设置,统一设置
12. 显示方式:2位通道,6位测量值显示
13. 零点漂移:≤±3με/4h,≤±1με/℃
14. 综合误差:±0.2%F.S.±2με
15. 工作模式:本机自控/计算机外控
16. 工作温度:-10~+45℃
17. 工作电源:AC 220V 50Hz DC 7.4V(内置锂电池供电)
18. 外形尺寸:200×115×35
19. 重 量:约0.5kg
2.1.3:场测试仪器、
2.2四通振前振后残余应力测试点布置
为了检测振动时效在******应力方面的效果,在振动处理前、后,分别在四通焊接件主要焊缝上选择了16点,热影响区选择了4点,母材选择一点进行残余应力的检测。详细测点布置平面图见图七: 测点相对数据对应序号见附件二


(图七)
2.3测试现场见图(8-16),
(图八) (图九)
(图十) (图十一)
(图十二) (图十五)
(图十三) (图十四)